Show simple item record

dc.contributor.advisorFonseca, Guillermo Alberto
dc.coverage.spatialudr_-_Cali
dc.creatorArmero Castillo, Eduard Fernando
dc.date.accessioned2026-02-23T15:22:14Z
dc.date.available2026-02-23T15:22:14Z
dc.date.created2026-02-20
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/79040
dc.description.abstractEl presente proyecto tiene como objetivo principal reducir las pérdidas de producto semielaborado durante las fases de avance y corte en la llenadora NitroHotFill de la línea 8 de la planta de bebidas Postobón Yumbo, con el fin de optimizar la eficiencia del proceso y disminuir los costos asociados al desperdicio. Actualmente, la línea de producción presenta pérdidas significativas debido a desajustes en la sincronización de tiempos de corte y válvulas, variaciones en presión y temperatura, y prácticas operativas no estandarizadas. Estas pérdidas impactan negativamente en la rentabilidad, la eficiencia global del equipo (OEE) y la sostenibilidad ambiental del proceso. Para abordar esta problemática, se plantea una metodología basada en el enfoque de mejora continua Kaizen, apoyada en herramientas como el análisis de causa raíz, diagrama de Ishikawa, técnica de los 5 porqués y análisis Pareto. Se desarrollará un diagnóstico inicial mediante la recolección y análisis de datos, seguido del diseño e implementación de un plan de mejora que incluye ajustes técnicos, estandarización de procedimientos y capacitación del personal. Se espera lograr una reducción significativa, entre un 45% y 60%, en las pérdidas de semielaborado, lo que contribuirá a optimizar el uso de materias primas, reducir costos, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer la sostenibilidad de la planta. Finalmente, los resultados serán evaluados a través de indicadores clave de desempeño para validar la efectividad y sostenibilidad de las mejoras implementadas.
dc.formatpdf
dc.titleImplementación de la metodología Kaizen en la disminución de pérdidas de semielaborado en el proceso de avance y corte de la llenadora NitroHotFill de la línea 8 de la planta de bebidas Postobón Yumbo
dc.typeProyecto aplicado
dc.subject.keywordsNitroHotFill
dc.subject.keywordsKaizen
dc.subject.keywordsFeed and cut
dc.subject.keywordsContinuous improvement
dc.subject.keywordsOperational efficiency
dc.subject.keywordsSemi-finished product
dc.description.abstractenglishThe main objective of this project is to reduce losses of semi-finished product during the feed and cutting phases of the NitroHotFill filler, in order to optimize process efficiency and reduce costs associated with waste. Currently, the production line experiences significant losses due to mismatches in the synchronization of cutting times and valves, variations in pressure and temperature, and non-standardized operating practices. These losses negatively impact profitability, overall equipment efficiency (OEE), and the environmental sustainability of the process. To address this problem, a methodology based on the Kaizen continuous improvement approach is proposed, supported by tools such as root cause analysis, Ishikawa diagram, the 5 Whys technique, and Pareto analysis. An initial diagnosis will be developed through data collection and analysis, followed by the design and implementation of an improvement plan that includes technical adjustments, procedure standardization, and staff training. A significant reduction in semi-finished product losses of between 45% and 60% is expected, which will contribute to optimizing the use of raw materials, reducing costs, improving production efficiency, and strengthening the plant's sustainability. Finally, the results will be evaluated using key performance indicators to validate the effectiveness and sustainability of the implemented improvements
dc.subject.categoryIngeniería Industrial


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record