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dc.contributor.advisorCasanova Ortiz, Edwin Eliecer
dc.coverage.spatialccav_-_dosquebradas
dc.creatorGrisales Miranda, Angie Camila
dc.date.accessioned2025-08-25T20:12:53Z
dc.date.available2025-08-25T20:12:53Z
dc.date.created2025-08-11
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/73420
dc.descriptionLa creciente necesidad de optimizar procesos industriales mediante soluciones de ingeniería aplicada ha revelado una brecha crítica entre los rediseños teóricos y su implementación efectiva en condiciones reales de manufactura. Esta investigación aborda dicha brecha mediante un enfoque integral que combina rediseño geométrico, validación funcional y control operativo cruzado para resolver fallas recurrentes de goteo en dispensadores domésticos de agua refrigerada. El objetivo principal fue eliminar el defecto funcional de goteo en el ensamble entre la válvula dispensadora y el espigo del tanque de agua, mediante un rediseño geométrico que corrigiera la interferencia dimensional existente y cuya efectividad fuera validada bajo condiciones funcionales reales. Se implementó un estudio de caso experimental aplicado a una línea industrial en Colombia. La metodología incluyó modelado 3D y ajuste dimensional del componente, validación funcional por más de 5.280 ciclos de dispensado con agua coloreada, inspecciones técnicas de rebabas internas y filos cortantes, y análisis cruzado del protocolo de ensamblaje mediante registros visuales, tabulación horaria y observación directa. Los resultados demostraron la eliminación total de goteo (0 incidencias) en las pruebas funcionales, validando la eficacia del rediseño. Se confirmaron las causas previas del fallo, que fueron descartadas sistemáticamente mediante control operativo. El nuevo diseño fue instalado directamente en línea sin alterar el ritmo productivo, confirmando su viabilidad industrial inmediata. Este estudio aporta evidencia empírica sobre la viabilidad de rediseños aplicados desde la ingeniería operativa, con alto potencial de estandarización en manufactura. Se recomienda formalizar la integración de auditoría dimensional y validación funcional dentro del sistema de aseguramiento de calidad, articulándolas desde etapas tempranas de diseño hasta la verificación postensamblaje. Este estudio ya incorporó dichas prácticas de manera piloto, especialmente en los análisis cruzados de rebabas, contacto con superficies blandas, seguimiento horario y pruebas funcionales prolongadas, lo que permitió anticipar fallos y confirmar la eficacia del rediseño antes de su implementación industrial.
dc.description.abstractLa creciente necesidad de optimizar procesos industriales mediante soluciones de ingeniería aplicada ha revelado una brecha crítica entre los rediseños teóricos y su implementación efectiva en condiciones reales de manufactura. Esta investigación aborda dicha brecha mediante un enfoque integral que combina rediseño geométrico, validación funcional y control operativo cruzado para resolver fallas recurrentes de goteo en dispensadores domésticos de agua refrigerada. El objetivo principal fue eliminar el defecto funcional de goteo en el ensamble entre la válvula dispensadora y el espigo del tanque de agua, mediante un rediseño geométrico que corrigiera la interferencia dimensional existente y cuya efectividad fuera validada bajo condiciones funcionales reales. Se implementó un estudio de caso experimental aplicado a una línea industrial en Colombia. La metodología incluyó modelado 3D y ajuste dimensional del componente, validación funcional por más de 5.280 ciclos de dispensado con agua coloreada, inspecciones técnicas de rebabas internas y filos cortantes, y análisis cruzado del protocolo de ensamblaje mediante registros visuales, tabulación horaria y observación directa. Los resultados demostraron la eliminación total de goteo (0 incidencias) en las pruebas funcionales, validando la eficacia del rediseño. Se confirmaron las causas previas del fallo, que fueron descartadas sistemáticamente mediante control operativo. El nuevo diseño fue instalado directamente en línea sin alterar el ritmo productivo, confirmando su viabilidad industrial inmediata. Este estudio aporta evidencia empírica sobre la viabilidad de rediseños aplicados desde la ingeniería operativa, con alto potencial de estandarización en manufactura. Se recomienda formalizar la integración de auditoría dimensional y validación funcional dentro del sistema de aseguramiento de calidad, articulándolas desde etapas tempranas de diseño hasta la verificación postensamblaje. Este estudio ya incorporó dichas prácticas de manera piloto, especialmente en los análisis cruzados de rebabas, contacto con superficies blandas, seguimiento horario y pruebas funcionales prolongadas, lo que permitió anticipar fallos y confirmar la eficacia del rediseño antes de su implementación industrial.
dc.formatpdf
dc.titleEliminación de defectos por goteo en el ensamble válvula-tanque mediante rediseño del espigo y validación de acople geométrico
dc.typeProyecto aplicado
dc.subject.keywordsAcople geométrico,
dc.subject.keywordsrediseño dimensional,
dc.subject.keywordsvalidación funcional,
dc.subject.keywordsmanufactura industrial,
dc.subject.keywordscontrol de calidad.
dc.description.abstractenglishThe growing need to optimize industrial processes through applied engineering solutions has revealed a critical gap between theoretical redesigns and their effective implementation under real manufacturing conditions. This research addresses this gap through an integrated approach that combines geometric redesign, functional validation, and cross-operational control to solve recurring leakage failures in household refrigerated water dispensers. The main objective was to eliminate the functional leakage defect in the assembly between the dispensing valve and the tank spigot through a geometric redesign that corrected the existing dimensional interference, with its effectiveness validated under real operational conditions. An experimental case study was implemented in an industrial production line in Colombia. The methodology included 3D modeling and dimensional adjustment of the component, functional validation over more than 5,280 dispensing cycles with colored water, technical inspections of internal burrs and sharp edges, and cross-analysis of the assembly protocol through visual records, hourly tabulation, and direct observation. The results demonstrated complete elimination of leakage (0 incidents) during functional testing, validating the redesign’s effectiveness. The previously assumed failure causes were systematically ruled out through operational control. The new design was implemented directly on the production line without disrupting workflow, confirming its immediate industrial viability. This study provides empirical evidence on the feasibility of applied redesigns from the perspective of operational engineering, with high potential for standardization in manufacturing. It recommends formalizing the integration of dimensional auditing and functional validation within the quality assurance system, linking them from early design stages to post-assembly verification. These practices were piloted in this study, particularly through cross-analysis of burrs, contact with soft surfaces, hourly tracking, and prolonged functional testing, enabling early failure detection and confirmation of redesign effectiveness prior to industrial deployment.
dc.subject.categoryProducción, calidad, analisis de falla, metodología DIMAIC.
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