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https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gomez Sampedro, Leidy Johanna | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Celestino_Mutis | |
| dc.creator | Castro Urrea, Johny Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T15:59:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T15:59:47Z | |
| dc.date.created | 2024-05-05 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60935 | |
| dc.description.abstract | En una empresa de alimentos se produce salsa mayo con mostaza (salsa a base de mayonesa, mostaza y especias), la cual es el producto de mayor volumen en ventas; esta salsa dentro de sus ingredientes contiene mostaza, la cual se fabrica en caliente, y para uso como intermedio de la salsa mayo con mostaza debe enfriarse a temperatura ambiente. En el proceso del intermedio mostaza, se encontraron oportunidades de mejora, dado que el proceso requería de la manipulación del intermedio (descarga en canecas), lo cual conllevaba a riesgo de contaminación física y microbiológica, improductividad debido a exceso de movimientos y largos tiempos de fabricación, que a su vez disminuían capacidad instalada de esta área, y aumenta la inestabilidad de la emulsión (mayo con mostaza), ya que al final de la succión de la mostaza ingresada aire. Por lo anterior, con este proyecto se implementó el trasiego de la mostaza intermedio desde el tanque de enfriamiento por tubería hasta el procesador fryma; para lo cual se instaló tuberías, válvulas, un flujómetro másico y un controlador lógico programable, para dosificar la cantidad requerida, se aumentó el tiempo de permanencia del intermedio en los tanques de enfriamiento pasando de 4 a 12 horas apoyados en muestreos microbiológicos que nos corroboraban que no había aumento de carga microbiana. Como resultado de este proyecto, se obtuvo una dosificación constante en un proceso cerrado con una variación no superior al 1% de la cantidad requerida, se generaron cambios estructurales que disminuyeron el exceso de movimientos, reduciendo los tiempos de proceso y adicionalmente se mejoró la ergonomía de los operarios. Intrínsecamente el proceso mejoró, reduciendo significativamente el riesgo microbiológico y físico. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Aumento de la capacidad instalada en la zona de fabricación líquidos emulsionados en una empresa de salsas y condimentos | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Salsa mayo con mostaza | |
| dc.subject.keywords | Capacidad instalada | |
| dc.subject.keywords | Aireación | |
| dc.subject.keywords | Procesador fryma | |
| dc.description.abstractenglish | In a food company, mayo sauce with mustard is produced (a sauce based on mayonnaise, mustard and spices), which is the product with the highest volume in sales; this sauce contains mustard among its ingredients, which is manufactured hot, and For use as an intermediate for the mayo sauce with mustard, it must be cooled to room temperature. In the mustard intermediate process, opportunities for improvement were found, given that the process required the manipulation of the intermediate (unloading into bins), which entailed a risk. of physical and microbiological contamination, unproductivity due to excess movements and long manufacturing times, which in turn decreased the installed capacity of this area, and increases the instability of the emulsion (may with mustard), since at the end of the suction of the mustard entered air. Therefore, with this project the transfer of intermediate mustard from the cooling tank by pipe to the fryma processor was implemented; for which pipes, valves, a mass flowmeter and a programmable logic controller were installed to dose the required amount, the residence time of the intermediate in the cooling tanks was increased from 4 to 12 supported by microbiological samples that corroborated that the microbial load had not increased. As a result of this project, a constant dosage was obtained in a closed process with a variation of no more than 1% of the required quantity, structural changes were generated that reduced excess movements, reducing process times and ergonomics were additionally improved. . of the operators. Intrinsically the process improved, significantly reducing the microbiological and physical risk. | |
| dc.subject.category | Industria alimentaria | |
| Appears in Collections: | Tecnología de Alimentos | |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
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