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dc.contributor.advisorLeon Virguez, Carolina
dc.coverage.spatialcead_-_josé_celestino_mutis
dc.creatorHuertas Castiblanco, Maria Cristina
dc.date.accessioned2024-02-20T14:00:34Z
dc.date.available2024-02-20T14:00:34Z
dc.date.created2023-06-01
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/60311
dc.descriptionFiguras, Tablas, Apéndice
dc.description.abstractActualmente, todas las organizaciones están en una búsqueda continua para mejorar el desempeño de sus indicadores, como lo son; los consumos y mermas en material de empaque, que afectan directamente el costo del producto. En la planta deshidratados se manejan más de 200 presentaciones; con diferentes materiales de empaque como frascos de vidrio, frascos pet y laminados, este último es el principal material usado por la compañía. Por medio de la metodología enfocada en la mejora incremental de procesos existentes (DMAIC), se pretende analizar, mejorar y controlar el proceso de empaque de los laminados con mayor porcentaje de variación en sobreconsumo frente a la cantidad planeada; para ello se definió el problema y el objetivo del proyecto donde se identificó variables que aumentan el desperdicio de laminado como defectos críticos, mayores y menores. Así mismo se inspecciono la línea base del proceso donde se validó e identifico todas las variables que influyen en el proceso se recolecto datos de las hipótesis ¿cuánto es el desperdicio en un cambio de laminado? ¿se pueden aumentar las bobinas? A la hora de determinar cuáles son las raíces del problema, se analizó las 6 M: mano de obra, maquinaria, métodos, medición, materia prima y medio ambiente de las maquinas en proceso. Después de las validaciones previas se realizó 6 pruebas industriales con 6 bobinas diferentes con una ampliación en kilos y diámetro. Fueron satisfechas las pruebas industriales porque nos permite el alcance del proyecto, teniendo un ahorro programado de $ 2,300,400 pesos colombianos en un mes. En la siguiente etapa de implementación de mejoras se llevó a cabo capacitación de personal operativo; acuerdos con el proveedor del material, cambio en la etapa de cambio de laminado, reporte de este. Se sugiere mantener las soluciones en el tiempo como el seguimiento 4 al procedimiento de la operación de cambio de bobina y algunas recomendaciones que podemos apreciar al finalizar el proyecto.
dc.formatpdf
dc.titleReducción de mermas de material de empaque (laminados) en planta deshidratados, de la empresa “fábrica de especias y productos el Rey S.A. en Bogotá”
dc.typeProyecto aplicado
dc.subject.keywordsIndicadores, DMAIC, laminados, costo, proceso
dc.description.abstractenglishCurrently, all organizations are in a continuous search to improve the performance of their indicators, such as consumption and losses in packaging material, which directly affect the cost of the product. In the dehydrated plant, more than two hundred presentations are handled; with different packaging materials such as glass bottles, PET bottles and laminates, the latter being the main material used by the company. Through the methodology focused on the incremental improvement of existing processes (DMAIC), the aim is to analyze, improve and control the laminate packaging process with the highest percentage of variation in overconsumption compared to the planned quantity; For this purpose, the problem and objective of the project were defined where variables that increase laminate waste such as critical, major, and minor defects were identified. Likewise, the baseline of the process was inspected where all the variables that influence the process were validated and identified. Data on the hypotheses were collected: how much is the waste in a laminate change? Can the coils be increased? When determining the roots of the problem, the 6 M were analyzed: labor, machinery, methods, measurement, raw materials, and the environment of the machines in process. After previous validations, six industrial tests are conducted with 6 different coils with an increase in kilos and diameter. The industrial tests were satisfied because it allows us to achieve the scope of the project, having a programmed savings of $2,300,400 Colombian pesos. In the next stage of implementation of improvements, training of operational personnel was conducted; agreements with the material supplier, change in the laminate change stage, report on this. It is suggested to maintain the solutions over time such as following the coil change operation procedure and some recommendations that we can appreciate at the end of the project.
dc.subject.categoryManufactura, Calidad e Inocuidad Alimentaria


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